日前,大連中遠(yuǎn)海運重工FPSO改裝項目MV32完成所有二次塢內(nèi)工程順利出塢。此次塢內(nèi)工程歷時35天,在工程量有所增加的情況下,項目較比原計劃提前10天出塢,與其姊妹工程MV30項目相比塢期縮短近一半,再次刷新公司FPSO改裝工程最短塢期記錄。
MV32二次塢內(nèi)工程比公司以往FPSO改裝項目工程量大幅增多。其左舷油井接駁(SLWR)管系數(shù)量增加到18條,根據(jù)最終用戶的要求,工程增加了更為嚴(yán)格的對中找正和密性交驗項目以及對應(yīng)的18個下吸入口軟管導(dǎo)向結(jié)構(gòu)塢內(nèi)安裝、48個下吸入口的有機硅油漆修補涂裝等多項工程,塢期控制難度較比以往項目更加困難。
下吸入口軟管導(dǎo)向結(jié)構(gòu)安裝過程中,在導(dǎo)向結(jié)構(gòu)件在吊裝前,項目組就在塢內(nèi)增加定位工裝,同時按照特定方向增加防護橋板和防護布,實現(xiàn)了分段防護、摘勾、定位調(diào)整同步進行,做到了吊裝到位即定位結(jié)束、進塢即可施工,大幅縮短了工期。此外,項目組一改以往焊接封固的施工方式,以鎖緊銷的非焊接方式進行封固,實現(xiàn)了結(jié)構(gòu)安裝上下同時封固,同時避免了傳統(tǒng)焊接封固工藝易產(chǎn)生金屬疲勞的問題。
MV32項目SLWR管材涉及多種特殊材質(zhì),且壁厚遠(yuǎn)超一般規(guī)格管材。為防止厚壁合金鋼在現(xiàn)場焊接過程中產(chǎn)生的收縮變形,項目組與船東進行了反復(fù)技術(shù)論證,使用薄壁碳鋼管制作臨時樣管,焊接完成后定胎制作正式管,以控制厚壁合金材質(zhì)在焊接過程中產(chǎn)生的形變,保證交驗精度要求。在管系精度交驗和氣密性試驗過程中,項目組與船東配合默契,反復(fù)研究論證消除精度誤差、減小應(yīng)力變形的可行性方案,最終按計劃順利完成所有管系精度交驗和密性試驗,其工期進度控制和質(zhì)量控制得到了MODEC船東的一致認(rèn)可。
為??貕]期,MV32項目組針對下吸入口SWLR導(dǎo)管結(jié)構(gòu)工程特點,合理調(diào)整計劃節(jié)點,采取鋼結(jié)構(gòu)安裝和有機硅涂裝作業(yè)同步進行,利用結(jié)構(gòu)安裝間隙進行涂裝施工。在施工前策劃好每一步的施工要點,提前交底。在施工過程中,嚴(yán)格監(jiān)控濕度、溫度條件,同時項目組與MODEC船東、服務(wù)商及時現(xiàn)場指導(dǎo),保證了一次作業(yè)交驗合格,避免重復(fù)返工對塢期造成的影響。