為深入貫徹落實習近平總書記關于安全生產工作的重要論述,結合公司安全生產實際,從源頭上消除事故隱患,大連中遠海運技術中心開展了“精益設計推動精益生產,設計質量保障生產安全”主題活動?;顒又π麄靼踩R和安全文化,從設計源頭推進公司安全、科學、可持續(xù)發(fā)展。
技術標準完善減少施工安全隱患
船舶設計具有特殊的專業(yè)性、復雜性,為確保每一份圖紙的正確率達到100%,有效的減少錯誤率,不給施工現(xiàn)場帶來安全隱患。技術中心出臺了各專業(yè)的標準,組織編制適合專業(yè)設計業(yè)務的《設計作業(yè)指導書》,其中包括設計指南、check list、技術標準、關鍵問題處理、經驗傳承等相關內容,共涉及8個專業(yè),合計作業(yè)指導書多達72項。其目的減少因下發(fā)的圖紙信息不全,給施工現(xiàn)場帶來安全隱患。
舾裝件提前預制減少高空作業(yè)
62K紙漿船項目雷達桅位于船舶的最高點,一個雷達桅涉及多個專業(yè),基于現(xiàn)場施工人員來說高空作業(yè)的危險系數(shù)高,各專業(yè)提前溝通策劃,把舾裝件的施工階段提前到雷達桅結構的制作過程中,雷達桅未安裝到船時,舾裝件均已經預舾裝焊接完成,部分電纜在雷達桅吊裝上船前也在地面進行鋪設拉放完成,避免了后期高空作業(yè)給現(xiàn)場帶來的施工困難,減少安全隱患。
結構強度精準計算降低船舶下水安全隱患
為保證62K紙漿船項目下水過程的安全管理,做好船舶下水過程中的動態(tài)控制,防止和減少安全生產事故,技術中心根據(jù)規(guī)范要求進行船體屈曲規(guī)范計算,提前將模型導入有限元軟件,在有限元計算軟件中對62K紙漿船下水過程的邊界條件及受力情況進行多次模擬實驗,根據(jù)計算分析結果,提前對發(fā)現(xiàn)結構強度薄弱點,并對薄弱點進行有效的整改或加強,得出最優(yōu)方案后進行現(xiàn)場施實,使得62K紙漿船項目從船臺到下水過程的安全順利實施。
模擬吊裝方案確保分段順利搭載
在分段吊裝出圖前,展開吊裝模擬搭載建模工作,并與其他專業(yè)開展協(xié)同設計,有效避免了吊裝干涉問題,提高了搭載效率和施工安全性。在AM系統(tǒng)中建立工法吊耳庫,實現(xiàn)62K紙漿船項目全船200多個分段進行吊裝建模和模擬搭載工作,對吊耳1m范圍內進行干涉檢查。并首次在典型分段上建立吊繩模型,模擬分段吊裝、翻身狀態(tài),避免了吊索具在吊裝時產生干涉現(xiàn)象。建模檢查中整理形成《分段吊裝干涉檢查處理表》,通過跟蹤表協(xié)同技術內部科室、現(xiàn)場工區(qū)解決問題,實現(xiàn)了問題的閉環(huán)管理。N1009船通過吊裝建模,提前發(fā)現(xiàn)涉及吊裝安全問題118項,吊裝圖紙正式下發(fā)前全部解決關閉,做到了提早發(fā)現(xiàn)提早解決,保證分段安全、高效、順利搭載。
設計協(xié)作一體化設計避免現(xiàn)場交叉作業(yè)
62K紙漿船項目機艙區(qū)域在模型設計階段開展多專業(yè)設計協(xié)作工作,各專業(yè)使用同一背景圖進行設計,根據(jù)綜合布置策劃進行建模,將分油機&壓載水整體設計集成單元,其中涉及單元部分的電氣舾裝件圖紙以及電纜冊提前下發(fā),共提前下發(fā)電氣設計圖紙8份,確保電纜托架和設備底座得以提前焊接,電纜在單元制作完成后提前拉放,整體吊裝上船,無需其它后續(xù)施工。優(yōu)化方案減少了現(xiàn)場工人在狹小空間內焊接及電纜拉放施工,提高了30%的工作效率。
結合生產實際,設計協(xié)作一體化能夠在建造過程中實現(xiàn)單元模塊的平行建造,充分利用場地現(xiàn)有資源、減少高空腳手架搭設轉為地面作業(yè)、降低安全風險、節(jié)約工期,從而實現(xiàn)降本增效,有力保障了施工人員在更加安全的作業(yè)環(huán)境中進行作業(yè)。