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上海中遠(yuǎn)海運重工順利完成“戴姆夫納”輪脫硫模塊吊裝

   2022-03-08 船海裝備網(wǎng)4030
核心提示:日前,在上海中遠(yuǎn)海運重工11泊位上矗立著一個龐然大物——“秦航工88”號浮吊,它主要任務(wù)是將碼頭上“戴姆夫納”輪的脫硫模塊吊

日前,在上海中遠(yuǎn)海運重工11泊位上矗立著一個龐然大物——“秦航工88”號浮吊,它主要任務(wù)是將碼頭上“戴姆夫納”輪的脫硫模塊吊裝上船。浮吊一到位,各方人員便圍繞即定的吊裝目標(biāo)有條不紊的忙碌起來。

當(dāng)天下午2點左右,經(jīng)過半天緊張的工作后一切準(zhǔn)備就緒,隨著起重指揮“起高”的一聲令下,浮吊的鋼絲繩開始緩緩收緊,模塊也一點點的往上提升。離地約十公分時,模塊靜置片刻進(jìn)行最后一道工序:檢查分段吊裝狀態(tài)下的安全性,分段紋絲不動的定在空中、與地面基本保持平行,說明模塊內(nèi)部的加強、重心的估算均把控得十分到位。雖然對結(jié)果早有預(yù)料,但真正看到它被成功舉起的那一刻,等候在一旁的各設(shè)計主管們?nèi)约硬灰眩娂姄粽葡鄳c,外人可能看到吊起來的那一下覺得再平常不過,只有真正參與其中設(shè)計的人員才能明白這一結(jié)果得來是如何的不易。


時間回到去年12月20日,經(jīng)營中心發(fā)來一封項目預(yù)警郵件,大致內(nèi)容是船東公司要求后續(xù)所有的脫硫改裝項目要按照船東要求嚴(yán)控周期,如無法做到,就將終止合作,但項目前期已投入大量人力和物力,并完成了大部分采購、預(yù)制工作,如一旦取消,損失將是我們?nèi)f萬無法承受的。根據(jù)過往的經(jīng)驗,該船東公司的脫硫項目改裝周期基本上在70天左右,后面經(jīng)過生產(chǎn)部門的不斷深挖潛能,周期壓縮到60天左右,與船東的期望存在不小差距,要想達(dá)成目標(biāo),唯有借助于技術(shù)改變建造策略方可完成。


面對船東提出的挑戰(zhàn),技術(shù)研發(fā)中心沒有絲毫逃避,而是勇挑重?fù)?dān),向困難亮劍,充分發(fā)揮創(chuàng)新精神,積極尋求突破點,為大幅縮短建造周期尋計定策,決心將不可能變?yōu)榭赡?。技術(shù)黨支部更是積極動員,引導(dǎo)技術(shù)團隊黨員同志在困難面前勇挑重?fù)?dān),沖鋒在前,積極發(fā)揮好黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,帶領(lǐng)黨員群眾攻堅克難,拼搏奉獻(xiàn),于是,在尋求解決方案上,便第一時間出現(xiàn)了黨支部書記向小斌、共產(chǎn)黨員龍哲等黨員同志的身影。


尋求優(yōu)化,船體結(jié)構(gòu)專業(yè)首當(dāng)其沖。通過對詳細(xì)設(shè)計進(jìn)行深入分析后發(fā)現(xiàn),問題的癥結(jié)在于此類船型脫硫的模塊極大利用了原船的生活區(qū),最終造成新加結(jié)構(gòu)無法獨立形成整體空間,難以模塊化建造。以往的項目通常采用的都是現(xiàn)場小分段安裝好,然后所有設(shè)備管路、舾裝件均要集中擠到船上狹小的空間內(nèi)一點點安裝,這是導(dǎo)致周期過長的根本原因。原始詳細(xì)設(shè)計先天不足,結(jié)構(gòu)分段業(yè)已成形無法改變,留給結(jié)構(gòu)設(shè)計師閃展騰挪的余地不多,面對困局,如何破解?


為了攻克擺在面前的這道難題,結(jié)構(gòu)技術(shù)主管調(diào)出改裝三維模型,結(jié)合脫硫塔設(shè)備和舾裝件布置,仔細(xì)的研究模型的構(gòu)成,努力尋找最合理的組裝范圍。經(jīng)過反復(fù)斟酌、討論、評估,最終選定了脫硫塔周圍區(qū)域的6個小分段作為總組。范圍確定后,從模型圖中可以明顯見到底部結(jié)構(gòu)十分薄弱,結(jié)構(gòu)該如何進(jìn)行補強呢?工程師又苦覓良策,保險起見,最初的方案是即在底部兩層加上支撐管,新做一段原船煙囪結(jié)構(gòu)。后面將方案呈現(xiàn)出來同生產(chǎn)進(jìn)行探討,生產(chǎn)給出建議,在有把握的前提下建議不要再新制作一段原船煙囪,這樣可以進(jìn)一步的減少船上的工作。最終技術(shù)中心結(jié)構(gòu)、工法、總體計算各專家匯聚一堂,憑借扎實的專業(yè)功底進(jìn)行評估后一致同意取消這一結(jié)構(gòu)以減少現(xiàn)場的工作量,為縮短船期再助力。


組裝方案大方向確定后,技術(shù)研發(fā)中心又馬不停蹄的投入到方案的細(xì)化上,結(jié)構(gòu)專業(yè)繪制簡單明了的加強圖紙,工法設(shè)計總裝吊運方案,布置搭載場地,船舶吊裝時的停泊位置,為現(xiàn)場生產(chǎn)有序的進(jìn)行保駕護(hù)航。與此同時,其他相關(guān)人員也沒有閑著,一方面,為了學(xué)習(xí)在大連已完工姐妹船的寶貴經(jīng)驗,技術(shù)經(jīng)理在項目確定初期陪同生產(chǎn)總管北上取經(jīng),回來后第一時間把資料反饋給各設(shè)計主管。另一方面,為了提高模塊的預(yù)裝率,管系、舾裝、通風(fēng)、電氣專業(yè)克服服務(wù)商的詳設(shè)頻繁升版帶來的不便,仍要全力保證生產(chǎn)節(jié)點,將生產(chǎn)圖紙更新下發(fā),及時對生產(chǎn)提出的圖紙問題耐心進(jìn)行答疑解惑。


根據(jù)現(xiàn)場反饋,將現(xiàn)場不合理的設(shè)計進(jìn)行優(yōu)化,減少干涉項,在模塊吊裝前清理所有后續(xù)隱患。整個設(shè)計過程期間,做到設(shè)計與生產(chǎn)不脫節(jié),及時跟蹤現(xiàn)場狀態(tài),處理現(xiàn)場反饋問題。總體專業(yè)負(fù)責(zé)統(tǒng)計模塊的重量重心,并用有限元軟件對吊運過程進(jìn)行強度分析計算,找出薄弱點,提供補強方案,給予模塊安全吊運提供理論支撐。


臨吊裝前一天,結(jié)構(gòu)工程師按生產(chǎn)要求,去到現(xiàn)場陪同現(xiàn)場管理人員進(jìn)行最后的把關(guān),從上到下,從里到外各個角落轉(zhuǎn)遍,一一檢查設(shè)計的加強是否按要求做到位,是否還有影響吊裝的東西未拆除,力爭做到萬無一失。檢查完畢后與第二天涉及吊運的相關(guān)人員召開專題會,進(jìn)行最后的交底。正當(dāng)一切看似準(zhǔn)備妥當(dāng)時,困難出現(xiàn)了,項目組發(fā)現(xiàn)原定的四鉤頭吊裝方案由于浮吊方原因有一個鉤頭無法使用,而且肯定無法及時進(jìn)行修理,這意味如果不能改變吊裝方案,那么定好的計劃只能被迫取消,此時離原計劃的模塊吊裝時間僅剩12小時。


在這緊急關(guān)頭,技術(shù)研發(fā)中心迅速組織了人力,負(fù)責(zé)工法的同事接到消息時已是在回家的地鐵上,但他沒有絲毫的遲疑,顧不上吃飯就立即乘車返回辦公室打開電腦重新開始設(shè)計吊裝方案,20時30分,方案修改完畢,在不改變吊耳的前提下就地取材,按公司庫存索具將方案改為兩鉤頭吊裝,扭轉(zhuǎn)了不利局面。由于方案更改,鋼絲繩的受力角度改變,對吊耳和模塊結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了更大的側(cè)向擠壓力,需要重新對吊運方案進(jìn)行有限元計算、強度分析和安全評估。時間緊、任務(wù)重、壓力大,技術(shù)研發(fā)中心黨支部書記兼總體室主任向小斌同志挺身而出,接下了這一棒,憑借扎實的基本功和業(yè)務(wù)技能,21:30分就計算完畢,僅用時60分鐘,計算結(jié)果顯示需要再度對結(jié)構(gòu)補強的量不大,幾乎不影響吊運計劃,此時整個技術(shù)團隊才算松了一口氣。但此時,技術(shù)的工作還未結(jié)束,技術(shù)經(jīng)理結(jié)合吊運方案和有限元計算報告,第一時間用電話和微信通知項目組準(zhǔn)備加強材料,隨后整理方案和報告、更新吊運結(jié)構(gòu)加強圖紙,將清晰的生產(chǎn)指令用郵件傳遞給項目組。


此刻,上海中遠(yuǎn)海運重工將目光再轉(zhuǎn)回到現(xiàn)場的模塊吊裝上,3月5日17:00,模塊移到船上準(zhǔn)備安裝,3月6日凌晨2點,浮吊完成脫鉤步驟,宣告了整個模塊安裝完成,給整個項目改裝搶占了先機,可敬可愛的上海中遠(yuǎn)海運重工人用實際行動踐行著推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的錚錚誓言。


 
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